近日,不銹鋼公司在成本控制方面繼續(xù)挖潛增效,完成了冷軋車間空壓機系統(tǒng)的改造。

冷軋車間主空壓機系統(tǒng)是以110kw功率的空壓機供軋機、退火、拉矯、開平等多個產(chǎn)線共用,整個系統(tǒng)涵蓋面積大、管道長。在冷軋不生產(chǎn)時,則只需供給開平、黑鈦、水處理三個用氣量極小的部門,此時完全是大材小用,造成了極大的電力浪費。在考慮到生產(chǎn)現(xiàn)狀及對系統(tǒng)管路勘察后,不銹鋼公司決定在冷軋不生產(chǎn)時將以上三部門的用氣需求剝離,分別以一臺7.5kw和11kw的小空壓機單獨供給。

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在結(jié)合招采部完成申購后,公司也立即組織人員對安裝位置、管道布局進行設計,經(jīng)過3天的安裝調(diào)試,在7月18日完成試運行,并經(jīng)過一系列試運行數(shù)據(jù)觀測,對空壓機參數(shù)進行實時更正,進一步確定新空壓機的經(jīng)濟運行參數(shù),目前已正常投入使用。經(jīng)過改造后的空壓機系統(tǒng),單月電費可節(jié)省3萬余元。

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空壓機改造的成功,也帶來了對處于同樣情況的冷卻水系統(tǒng)的改造啟發(fā),不銹鋼公司將繼續(xù)探索,致力于把工作做精做細,全力尋找新的降本增效突破口。